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DOI:10.7666/d.D01256911

铝基陶瓷纤维复合材料增强活塞销座的性能研究

苏茂蔚
山东理工大学
引用
近几年,随着柴油发动机不断的向大功率、高负荷方向发展,使发动机的最大爆发压力不断提高。作为承受载荷的主要部位——活塞销孔上侧面,容易出现疲劳开裂等故障现象,因此对活塞销座可靠性研究显得非常重要。在活塞销座处镶铜衬套的措施虽然解决了上述问题,但铜衬套与活塞本体是分离的两部分,在热负荷及机械载荷的作用下容易造成铜衬套脱落的风险,且铜衬套成本较高,占活塞整体成本的四分之一左右。  本文主要研究了铝基陶瓷纤维复合材料对于活塞销座的影响。在材料研究中心测量了活塞材料的性能,并通过对活塞温度场测试得到了活塞的热边界条件。然后运用正交试验表 L9(34)对销孔型线、活塞销与销孔的间隙以及增强体(铝基陶瓷纤维复合材料)的厚度这三个因素设计了9组试验,外加一组常规镶铜衬套的试验(10号)作为对比方案。然后利用 workbench对活塞进行了模拟分析得到正交试验的最优组合,然后对最优组合以及对比方案进行了疲劳分析,验证了含有增强体活塞的可靠性。  主要研究内容和结论如下:  (1)在材料研究中心测试了活塞材料性能、温度场。其中包括材料的抗拉强度、线膨胀系数等性能参数;并在额定工况下采用硬度塞法对活塞进行了温度场测试,得出了活塞不同部位的平均温度值。  (2)在 Ansys-workbench中施加了热边界条件并计算得到温度场。将实测得到的平均值与温度模拟值进行对比发现,偏差均在5%以内,这说明施加的热边界条件与真实边界条件具有较好的一致性,为后续的分析提供了良好的基础。  (3)对由正交表设计的含有铝基陶瓷纤维复合材料9组试验及对比试验进行了热负荷、机械负荷以及耦合分析。这9组试验的最大耦合变形相比10号试验有不同层度上的降低,其中6号方案变形量最小为317.98μm,比10号降低了3.6%这会对润滑油膜起到一定的保护作用。  (4)通过极差法得出了销孔型线为2号、间隙为0.015mm、增强体厚度为12mm的活塞销孔为最优组合方案(即 A2B3C3)。然后对最优组合进行了建模分析,发现其活塞销座耦合等效应力相比镶铜衬套方案降低了28.8%,且远低于铝基陶瓷纤维复合材料的应力极限,满足了活塞的结构强度需求;并对燃烧室喉口处进行耦合等效应力以及第一主应力进行模拟分析,结果表明,燃烧室喉口部位的应力远小于活塞基体材料的应力极限89MPa,故燃烧室喉口部位不会发生疲劳开裂。  (5)利用 Fatigue Tool模块对最优组合方案(即 A2B3C3)与10号镶铜衬套对比方案进行了疲劳寿命、损伤以及安全系数的分析计算。发现使用增强体的措施会使活塞的疲劳寿命降低了56.3%,但仍能满足发动机连续运转的最大要求和实际工程需要,不会发生疲劳失效,说明含有增强体的活塞是具有可靠性的。

正交试验;陶瓷纤维;复合材料;活塞销座;耦合应力;柴油发动机

山东理工大学

硕士

动力机械及工程

刘世英

2017

中文

TK423;TB332

74

2018-04-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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