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10.3969/j.issn.1000-4998.2001.03.026

C630车床小拖板机动进给数控装置

引用
@@  我厂在C630车床上加工如图1所示电动机转轴1:10圆锥轴时,原先采用的是将小拖板转动2°51′45″角度手动进给的工作方式,工作效率低,劳动强度高。为此,我们在1997年末对C630车床小拖板进行了改装,采用了江苏某电气设备有限公司制造的CNC-11T-D机床数控系统,设计制造了C630车床小拖板机动进给数控装置。其结构见图2。   为了对原有机床结构尽可能减少变动,在满足工艺需要的前提下,经过计算,我们选用了J1-05A步进电机。经一级齿轮减速后,其静转矩达20.4Nm。步进电机经联接盘安装在小拖板的拖板体端面。为降低成本,我们采用了普通的丝杠螺母结构。在小拖板支承孔的两端面安装了8103平面止推轴承。丝杠与步进电机转轴的联接采用了套筒联轴器。为调整丝杠安装中心,在小拖板支承孔内安装有偏心铜套。   CNC-11-D数控系统有数控单元、步进伺服单元和减速步进电机组成。数控单元采用MCS-51单片机。数控单元的控制程序是实现各种功能的核心。在零件加工程序中,给定具体的加工长度、移动方向和进给速度。控制程序在中央处理单元CPU的支持下,按照所输入的加工程序数据,经过计算处理,发出所需要的脉冲信号,经驱动器功率放大后,驱动步进电机,由步进电机拖动小拖板丝杠,从而实现C630车床小拖板的机动进给。

车床、小拖板、机动进给、步进电机、数控单元、丝杠、机床数控系统、控制程序、加工程序、中央处理单元、结构、套筒联轴器、转轴、设计制造、止推轴承、移动方向、伺服单元、数控装置、驱动、脉冲信号

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TG5(金属切削加工及机床)

2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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机械制造

1000-4998

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2001,39(3)

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